----- Original Message ----- 
From: "ROGER Michel" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[email protected]>
Sent: Thursday, February 14, 2008 7:00 PM
Subject: [barducoin] Re: RE : Re: Test


> Le 14/02/08 16:44, « didier seutin » <[EMAIL PROTECTED]> a écrit :
>
> > Salut Olivier
> > oui bien sûr , je travaille du soir ce WE mais je serai là pour voler au
chaud
> > !
> > Normalement il doit y avoir un rappel par mail demain pour rappel .
> > Cette après-midi je devais aller au terrain pour le 1er vol d'une copie
de
> > Zizi-glandeur tout équipé avec brushless et servos avec cdes intégrées
et
> > surtout tetour au neutre aléatoire ! Ca vole boen quand même sauf que le
> > contrôleur n'a pas de frein , ennuyeux pour un moto-planeur .
> > A samedi donc !
> > @+didier
>
>
> Salut Didier,
>
> Tiens ! Ça ne serai pas un truc de chez T2M ??? Un Smart Fly ou quelque
> chose comme çà ?
>
> J'en ai essayé un dimanche dernier.
>
> Ça vole pas trop mal mais :
>
>     - manque cruellement de piqueur moteur ! Si tu as trimé pour voler à
> plat sans moteur, à la remise du moulin, il prend une pente de montée qui
se
> termine assez vite par un décrochage brutal. Joie du débutant !!! Et ce
> n'est pas une question de centrage car si tu trimes pour voler à plat
plein
> gaz, à l'arrêt il prend une pente descendante façon Stuka !
>
>     - système bizarroïde de commande des ailerons genre petit boîtier
> high-tech mais qui a pour résultat un flou de 3 ou 4 mm dans le retour au
> neutre. Là aussi, le débutant va s'amuser.
>
>     - pas de frein suffisant. L'hélice continue à tourner gaiement gaz
> coupés.
>
>     - système de fixation de l'hélice totalement inadapté. L'hélice est
> vissée sur l'axe moteur qui est fileté à son extrémité. En outre l'axe est
> trop long et plutôt fin, ce qui fait qu'au moindre choc sur le nez il doit
> plier.
>
> Bref, pas un modèle à conseiller, à mon avis !!!
>
> A+
>
> MicRolax
>
>
> -- 
>
La description correspond parfaitement ce doit être in smart fly donné comme
ready to fly !
Pour ce qui est du flou il y en a partout et je n'ai pas  trouvé de
solutions , reste que l'on peut virer ces cdes intégrées et mettre les
servos à la place
Pour la montée je ne vois guère d'autre solution que le mixage gaz vers
profondeur à piquer mais li y avait au moins 20 km/h de vent et ce n'était
pas idéal pour attaquer un réglage .
@+didier

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