Hallo Thomas,

 

mein Problem hat sich in der Zwischenzeit gelöst…

 

Ich habe es nun mal mit einem “normalen” GPIO mit internen Pull-Down-Widerstand 
versucht, also so wie Du. Allerdings musste ich letzteren softwaremässig 
einschalten, mit „gpio -g mode 21 down“ im rc.local. Das Programm „gpio“ ist 
Teil des nachladbaren Paketes „wiringpi“. Ohne das hat es nicht funktioniert, 
im Sourcecode des vzloggers habe ich auch nicht sehen können, dass 
„configureGPIO“ den internen Pull-Down konfiguriert. Es kann aber sein, dass er 
bei manchen GPIOs standardmässig aktiviert ist.

 

Nun habe ich keine Fehlimpulse mehr. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob 
das an der Schaltung liegt, und/oder an einem nun komplett anderen Verhalten 
des vzloggers. Ursprünglich (also in der Schaltung mit dem Pull-Up und einem 
bis auf die Unterbrechungen ja dauerhaft hohen Pegel am GPIO) hatte ich ein 
debounce_delay von 700 eingestellt, obwohl der Cyble ja ein elektronischer 
Kontakt ist. Wurde hier in dieser Liste mal von einem anderen Benutzer des 
Cyble so als notwendig dokumentiert.

 

Die Impulse vom Cyble kamen regelmässig (das war nie das Problem) und der 
vzlogger hat jede „1“ auch an die Datenbank geschickt. Jetzt, mit 3,3V gegen 
GPIO mit Pull-Down ist letzterer ja, solange kein Impuls eintrifft, auf GND. 
Damit fiel schonmal der eine (logisch ja falsche) einmalige „Einschaltimpuls“ 
beim Starten des vzloggers weg. Soweit gut.

 

Allerdings hat der vzlogger nun auch die regelmässig und richtig kommenden 
„1“en des Cyble  zwar im Debug angezeigt, aber nicht mehr an die DB geschickt. 
Ich habe dann mal testweise das debounce_delay auf 0 gesetzt. Nun sah man 
plötzlich nicht nur einen Impuls vom Sensor, sondern jedesmal 2, zeitgleich. 
Das war wohl mal der Grund für das debounce_delay.

 

Der Vzlogger aber hat daraus Power und Impulse gemacht, also wie bei einem 
E-Zähler, und (entsprechend meiner Config) natürlich nur den Impuls (einen!) 
geloggt und auch per curl auch an die DB gesendet. Entweder haben Entwickler 
des Cyble und Programmierer des vzloggers mehr gemein als man denkt – oder 
vielleicht ist genau dieses Verhalten für das Protokoll als Standard definiert. 
Auf jeden Fall funktioniert es so.

 

Es scheint dass der Vzlogger eine Impulsmindestlänge für analoge Impulsgeber 
(Reed) und bei digitalen einen zweifachen Impuls vorraussetzt. Und vielleicht 
siebt genau das die eventuell ja noch vorhandenen Störimpulse aus, die diese 
Vorgaben nicht erfüllen…

 

Danke & Gruss,

Alex

 

 

From: volkszaehler-users 
[mailto:volkszaehler-users-boun...@demo.volkszaehler.org] On Behalf Of Thomas 
Höpfner
Sent: Wednesday, December 04, 2019 4:23 AM
To: volkszaehler.org - users
Subject: Re: [vz-users] Cyble Sensor an Raspberry - Störimpulse

 

Hi Alex,

 

gute Frage. Genau das soll Verhalten soll mit pull-up oder -down vermieden 
werden. 

Wie genau hast du deinen aktiviert?

Welche Spannung liegt am GPIO an?

Ist I2C sicher deaktiviert?

 

Vielleicht ist der GPIO auch nur ungeeignet. 

Ich habe folgendes erfolgreich an GPIO 23 getestet:

- in vzlogger.conf : "configureGPIO": true, // aktiviert vermutlich den 
internen pull-down 

- Optokoppler schaltet von +3.3V auf GPIO

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas 

 

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: r...@nord-com.net <r...@nord-com.net>
Gesendet: Dienstag 3 Dezember 2019 18:52
An: 'volkszaehler.org - users' <volkszaehler-users@demo.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] Cyble Sensor an Raspberry - Störimpulse



Hmmm, ich habe gerade ein großes Fragezeichen auf meiner Stirn.

 

Aus purem Interesse habe ich mit einem Multimeter in meinem Raspberry 
herumgemessen. Unter anderem auch ausprobiert, ob eine direkte Verbindung 
zwischen dem GPIO meiner Wahl und Ground im Vzlogger einen Impuls auslöst. Ja, 
das funktioniert, wie sollte es auch anders sein.

 

Durch Zufall habe ich dann festgestellt, dass ich ebenso einen Impuls auslöse, 
wenn ich mit dem Messkabel an den GPIO komme, das andere Ende jedoch in der 
Luft hängt – ich habe es noch nichtmal mit der Hand berührt.

 

Ist das Gerät wirklich so empfindlich, oder läuft hier etwas ganz falsch?

 

-fragt sich Alex

 

From: volkszaehler-users 
[mailto:volkszaehler-users-boun...@demo.volkszaehler.org] On Behalf Of Thomas 
Höpfner
Sent: Saturday, November 30, 2019 6:44 PM
To: volkszaehler.org - users
Subject: Re: [vz-users] Cyble Sensor an Raspberry - Störimpulse

 

Hallo Alex,

 

Zwei Fragen noch: Ich gehe davon aus dass ich weiterhin einen Pull-Up 
Widerstand benötige, 

Ja

ist der momentane (interne) von 1,8 kOhm an GPIO3 dafür tauglich? 

Ja

So wie ich es verstehe: Niedrigerer Widerstand à höhere Stromstärke 

Ja

à geringere Fehleranfälligkeit für Störimpulse (die ja theorethisch auch auf 
der vielleicht dann 10cm langen Strecke zwischen Raspberry und Optokoppler 
einschlagen könnten) ?

Nein! Die Verbesserung ist, das an deinen GPIO nur noch eine kurze Antenne ist, 
die viel weniger Energie einfängt. Theoretisch kann immer noch eine Störung 
auftreten, dann ist aber bei der Quelle etwas oberfaul. 

Und bezüglich des Optokopplers: wäre dieser hier -  LTV817 
<https://www.reichelt.de/optokoppler-5kv-35v-50ma-50-dip4-ltv-817-p76173.html>  
- für die Schaltung geeignet?

Ja

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas 

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